一、事件發(fā)生前狀態(tài):
2號(hào)機(jī)負(fù)荷380MW,主汽壓力17.78Mpa,排汽壓力19.28KPa,2號(hào)機(jī)乏汽提質(zhì)動(dòng)力蒸汽入口電動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén)開(kāi)度9.3%,2號(hào)機(jī)乏汽提質(zhì)動(dòng)力蒸汽入口手動(dòng)門(mén)開(kāi)度1/2圈,中排動(dòng)力蒸汽暖管。2號(hào)機(jī)乏汽提質(zhì)噴射器乏汽電動(dòng)門(mén)開(kāi)度100.42%,2號(hào)機(jī)乏汽提質(zhì)換熱器抽真空電動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén)開(kāi)度35.81%,2號(hào)機(jī)乏汽提質(zhì)換熱器壓力1測(cè)點(diǎn)顯示-72.87KPa,2號(hào)機(jī)乏汽提質(zhì)換熱器壓力2測(cè)點(diǎn)顯示-75.95KPa。
二、事件過(guò)程:
2021年12月23日9時(shí)開(kāi)始對(duì)空冷乏汽項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)試。24日6時(shí)完成熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)注水。24日14時(shí)開(kāi)始乏汽項(xiàng)目熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)。24日17時(shí)32分開(kāi)始乏汽換熱器抽真空,當(dāng)真空值-50Kpa時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)償器、閥門(mén)、焊口、防爆門(mén)進(jìn)行全面檢查未發(fā)現(xiàn)異常;繼續(xù)進(jìn)行抽真空操作,真空值-70Kpa時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)償器、閥門(mén)、焊口、防爆門(mén)再次進(jìn)行檢查確認(rèn),未發(fā)現(xiàn)異常;24日20時(shí)00分乏汽換熱器抽真空完成系統(tǒng)壓力-93.05Kpa時(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)償器、閥門(mén)、焊口、防爆門(mén)進(jìn)行全面檢查未發(fā)現(xiàn)異常,24日20時(shí)20分手動(dòng)開(kāi)啟乏汽系統(tǒng)與2號(hào)機(jī)高背壓側(cè)隔離蝶閥至5%,乏汽換熱器壓力緩慢下降至-72.87KPa與雙背壓系統(tǒng)壓力一致。25日19時(shí)43分開(kāi)啟中排動(dòng)力蒸汽入口調(diào)節(jié)電動(dòng)門(mén)開(kāi)度9.3%,緩慢開(kāi)啟中排動(dòng)力蒸汽入口手動(dòng)門(mén)開(kāi)至1/4圈觀(guān)察閥后溫度緩慢上升,10分鐘后溫度穩(wěn)定后將中排動(dòng)力蒸汽入口手動(dòng)門(mén)開(kāi)至1/2圈,觀(guān)察溫升正常,開(kāi)始進(jìn)行中排動(dòng)力蒸汽管道暖管操作。20時(shí)52分發(fā)現(xiàn)機(jī)組真空急劇下降,立即手動(dòng)關(guān)閉乏汽電動(dòng)蝶閥,由于背壓急劇下降無(wú)法維持導(dǎo)致機(jī)組真空低保護(hù)動(dòng)作,21時(shí)58分機(jī)組跳閘。
三、直接原因:
2號(hào)機(jī)乏汽智慧型提質(zhì)利用系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中,由于換熱器防爆門(mén)爆破片破裂導(dǎo)致2號(hào)機(jī)組低真空保護(hù)動(dòng)作,2號(hào)機(jī)組跳閘。
四、根本原因:
乏汽系統(tǒng)防爆門(mén)設(shè)計(jì)安裝在換熱器喉部上;設(shè)計(jì)爆破壓力:容器內(nèi)側(cè)壓力達(dá)到150Kpa,負(fù)壓101Kpa;最大工作溫度250℃;爆破片分為內(nèi)外兩層,材質(zhì)316不銹鋼板,厚度為1mm。不銹鋼板沿圓周方向均分8等份,根據(jù)爆破片彎曲方向判斷爆破片向內(nèi)破裂彎曲。初步確定爆破片破裂原因強(qiáng)度不足、爆破片在真空狀態(tài)下工作、因受真空系統(tǒng)壓力作用使爆破片逐漸向內(nèi)彎曲,內(nèi)部支撐強(qiáng)度逐漸減弱,最終導(dǎo)致爆破片破裂,大量空氣進(jìn)入真空系統(tǒng),使機(jī)組背壓升高,造成汽輪機(jī)低真空保護(hù)動(dòng)作,是本次事件的根本原因。
五、事件暴露的問(wèn)題:
1.換熱器爆破片設(shè)計(jì)爆破壓力為容器內(nèi)側(cè)壓力達(dá)到150Kpa,負(fù)壓101Kpa;最大工作溫度250℃,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中乏汽提質(zhì)換熱器壓力均在-93KPa-72.87KPa之間運(yùn)行,未超出設(shè)計(jì)壓力。暴露出換熱器爆破片設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理,爆破片質(zhì)量不合格導(dǎo)致在系統(tǒng)未達(dá)到爆破片設(shè)計(jì)壓力出現(xiàn)設(shè)備損壞。
2.調(diào)試方案內(nèi)容不全面。雖然編制了乏汽系統(tǒng)調(diào)試方案,但在方案中風(fēng)險(xiǎn)分析及事故預(yù)想不全面,系統(tǒng)調(diào)試時(shí)間節(jié)點(diǎn)不明確。
六、糾正措施:
1.由于換熱器防爆門(mén)爆破片強(qiáng)度不足,無(wú)法滿(mǎn)足乏汽系統(tǒng)正常運(yùn)行要求,運(yùn)行過(guò)程中造成爆破片向換熱器內(nèi)產(chǎn)生彎曲變形,強(qiáng)度降低造成破裂?,F(xiàn)總包單位已聯(lián)系設(shè)備廠(chǎng)家某機(jī)械制造有限公司技術(shù)人員到場(chǎng)處理。
2.重新編制乏汽項(xiàng)目系統(tǒng)調(diào)試方案,由總包單位組織專(zhuān)家進(jìn)行會(huì)審,確保方案中風(fēng)險(xiǎn)分析到位,調(diào)試時(shí)間節(jié)點(diǎn)明確。
3.對(duì)乏汽系統(tǒng)涉及導(dǎo)致機(jī)組跳閘的所有設(shè)備、閥門(mén)進(jìn)行全面排查,避免出現(xiàn)由于設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計(jì)等問(wèn)題威脅機(jī)組安全運(yùn)行事件發(fā)生,同時(shí)按照技術(shù)協(xié)議考核條款對(duì)總包單位進(jìn)行考核,督促總包單位制定設(shè)備檢修及處理方案。